花溪區(qū)表面處理產業(yè)園污水處理廠試運行

貴陽網·甲秀新聞訊3月18日,在貴陽市花溪區(qū)表面處理產業(yè)園,隨著最后一組水質數(shù)據(jù)達標,由表處理公司承建的園區(qū)污水處理廠通過生產調試并達到排放標準,較原計劃提前60天實現(xiàn)穩(wěn)定運行,標志著園區(qū)污水處理廠進入試運行階段。
花溪區(qū)表面處理產業(yè)園是全省統(tǒng)一規(guī)劃,貴陽貴安規(guī)模最大、基礎配套設施最完善且唯一的電鍍集中處理中心。產業(yè)園引進先進的表面處理工藝,包括電鍍、化學鍍等。其中,電鍍是工業(yè)生產中的重要環(huán)節(jié),但電鍍產生的廢水中含鉻、銅、鎳等重金屬污染物,是處理難度最大、處理成本最高的工業(yè)廢水之一。
這些廢水如果不經處理直接排放,不僅污染環(huán)境,還會相互發(fā)生化學反應造成更大的危害。為此,花溪區(qū)表面處理產業(yè)園投入2億元建設園區(qū)污水處理廠,園區(qū)內的廢水通過12類專項收集傳輸系統(tǒng)以及罐體收集和高架管廊轉輸?shù)姆绞剑瑢崿F(xiàn)零暗管、零滲透,防止廢水跑冒漏滴和土壤污染。
今年1月,進入污水處理的調試關鍵期后,表處理公司黨支部專門組建一支“黨員突擊隊”,充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,根據(jù)調試需要,黨員立足崗位實際,攻堅克難,在0℃環(huán)境中堅守兩天,完成90噸污泥拉運接種工作,比常規(guī)速度快40%;在污水處理6大工藝系統(tǒng)的百余個節(jié)點上實行“黨員責任區(qū)+技術專班”雙軌制,通過精準調控,曝氣能耗降低33%,相當于每天省電600度。
憑借精湛的技術和高效的團隊協(xié)作,表處理公司將原本預計180天的調試周期縮短至120天。最終檢測數(shù)據(jù)顯示,污水處理廠的化學需氧量(COD)去除率達到92%,沉淀池出水氨氮穩(wěn)定在1.0mg/L以下,重金屬指標優(yōu)于《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)表2限值。
此外,通過優(yōu)化含銅廢水處理線加藥工藝,液堿用量從300L/h降至150L/h;創(chuàng)新污泥馴化方案,減少葡萄糖碳源投加0.0893噸/天,日節(jié)約成本446.5元;工藝管道優(yōu)化,減少反滲透(RO)膜的維護和保養(yǎng)流程,節(jié)約相應設備能耗,每噸水能耗費用直降13.15元。據(jù)測算,每年可節(jié)約成本超47萬元。目前,表處理公司正在推進“國軍標體系認證”及“實驗室雙C認證”,計劃將該廠打造成西南表面處理行業(yè)的“驗檢測公共服務中心”。
記者 湯利